再生骨料在水泥制品生产中的可行性研究与应用实例

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再生骨料在水泥制品生产中的可行性研究与应用实例

📅 2026-04-27 🔖 水泥制品,水泥管,混凝土电杆

随着天然砂石资源日益紧缺,再生骨料在水泥制品生产中的应用正从理论探讨走向实际落地。霍邱县马店水泥制品厂近年来针对建筑垃圾破碎后的再生骨料,开展了系统的适配性试验,重点验证其在水泥管混凝土电杆中的可行性。再生骨料表面附着的老砂浆会降低骨料强度,但通过控制粒径和优化配合比,完全可以替代30%-50%的天然骨料。

关键参数与工艺步骤

我们根据《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177标准,将再生骨料分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。生产水泥管时,优先选用Ⅱ级以上再生骨料,其压碎指标需控制在≤20%。具体步骤上:先对再生骨料进行预湿处理,让吸水率达到平衡状态(约6小时);随后调整水灰比,将单方用水量降低8%-12%;最后在搅拌环节延长20秒的混合时间,确保水泥浆体均匀包裹骨料。对于混凝土电杆这类承重构件,我们仅将再生骨料掺量控制在15%以内,且必须搭配减水剂使用。

生产中的注意事项

  • 含泥量控制:再生骨料中砖块粉末含量超过5%时,需增加一道水洗工序,否则水泥制品的早期强度会下降10%-15%。
  • 级配调整:单一粒径的再生骨料容易导致水泥管内壁蜂窝,必须补充5-10mm的天然砂进行级配优化。
  • 养护制度:掺再生骨料的构件需延长蒸汽养护时间1小时,使内部水分充分参与水化反应。

常见工程问题

实际应用中,部分客户反映混凝土电杆表面出现微裂纹。经分析,这是再生骨料高吸水率导致后期失水收缩所致。我们的解决方案是:在搅拌时加入0.03%的聚丙烯纤维,同时模具涂刷水性脱模剂来减少表面水分蒸发。另外,水泥管的闭水试验中,如果再生骨料掺量超过40%,渗水率会上升至2.5%,建议在管壁外涂刷一层聚合物防水浆料。

从霍邱县马店水泥制品厂近两年的实践来看,采用再生骨料生产的水泥管混凝土电杆,其28天抗压强度可达到设计值的95%以上,完全满足非主干道排水管和农村电网改造的电杆需求。虽然再生骨料在耐磨性和长期耐久性上仍逊于天然骨料,但通过掺入矿渣微粉和硅灰进行复合改性,这一短板正在逐步弥补。

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